管道局維修分公司利用自主研制的小口徑封堵設備,對西氣東輸引壓管進行不停輸封堵試驗獲得成功——
10月15日,從西氣東輸江蘇段傳來好消息:威脅西氣東輸安全的700個引壓閥門管已更換600個,剩余的100個將在今年年底之前全部更換。為“國脈”清除隱患的是“管道119”(管道局維修分公司)的30多名管道衛士。
換管!堅決換管
2004年,“國脈”——西氣東輸投入運營了,長江三角洲迎來了清潔高效的天然氣時代。可是,隨著輸量的不斷增加,管線壓力也隨之上升,從7兆帕到8兆帕再到9兆帕。運行了三四年時間,壁厚只有3毫米的引壓管,每平方厘米管線承載著90公斤壓力,不堪重負。
西氣東輸每隔二三十公里就有一個控制室,每個控制室里都有一個直徑一寸、壁厚只有3毫米的引壓管閥。這樣的引壓管閥全線共有700個。這個薄弱環節隨時都有可能使“國脈”癱瘓。西氣東輸管道分公司決定:更換引壓管!
換管?說起來容易,做起來難。這是主管線上的閥,西氣東輸不可能停輸,若是將兩控制室之間的天然氣放空,一個閥光氣錢就放掉300萬元,700個這樣的閥,是怎樣的一筆賬?
要在不停輸的情況下施工,西氣東輸管道那么高的壓力,如果采用焊的方法焊接壁厚僅僅有3毫米的引壓管,很容易被焊穿。這個工程誰能干?
消息一出,三四家公司投了標。但當了解到這是棘手活兒后,荷蘭一家公司馬上撤標了。管道局維搶修分公司卻決定啃啃這塊硬骨頭。
試驗!堅持試驗
決心一下,管道局維搶修分公司立刻投入到小口徑封堵設備的研制工作。他們找到可稱為封堵技術“開山鼻祖”的美國TDW公司。但當聽說是將壁厚3毫米的引壓管更換為壁厚6毫米的,立刻沒了回音。
求助不成,只有靠自己。
2005年的六七月間,維搶修分公司成立了一個七八個人組成的科研小組。兩個半月,他們又是畫圖,又是電話咨詢,每天吃著盒飯進行試驗。半年多的試驗,他們親手制作的刀具、封堵頭不下百件,圖紙摞起來有3米多高,僅試驗消耗掉的材料就有11萬元。一天,大家終于找到了方向:不能焊就用膠進行密封!經過反復配比實踐,用膠密封的引壓管完全達到了規范要求。小口徑封堵設備終于在他們手中誕生了。
有了新型設備,就有了成功的把握。維搶修分公司在業主舉行的招投標會上,一舉中標。
2005年9月,維搶修分公司施工人員在山西蒲縣壓氣站,對站場內的4根引壓管進行不停輸封堵試驗,由此拉開了對西氣東輸700個封堵點進行 “手術”的序幕。封堵使用的膠必須用電伴熱加熱,要整整一個通宵才能達到規定溫度。為了不耽誤第二天工作,施工人員每隔1小時就要摸一摸,看看電伴熱工作是否正常。
施工!持續施工
30多名管道衛士就像游牧民一樣,沿著4000公里的西氣東輸管線遷徙著,從新疆無人區到上海國際化大都市,為“國脈”清除著一個個隱患。
在蘇浙滬段施工中,挖一鍬就出水。打樁、清淤泥,施工人員只能整天泡在水中作業。而豫皖段施工點大部分是20厘米至50厘米厚的水泥地面。使用風鎬開挖震動太大,容易對引壓管造成影響,他們就改用鐵釬和榔頭。為了防止產生火花,他們不斷地往地上澆水。開挖一處往往需要半個月的時間。在這種艱難的情況下,他們完成了15個點的改造任務。
干得最艱苦的還是在新疆。2006年7月26日改造工程在新疆無人區開工。8月份,他們就遭遇了沙塵暴,帳篷被刮跑了。在無人區施工,油料、水和食品都靠車輛外運。一天上午,工地上的一輛有兩個備胎卡車,到離工地70公里的地方去拉水,晚飯時還不見蹤影。無人區手機沒信號,大家只能焦急地等待。直到晚上11時,年輕的司機在老師傅的護衛下,開著只剩下輪轂的卡車回來了——車胎和備胎全部扎破了,跑丟了,但保住了維持生命的水。
他們憑借出色的技藝,為“國脈”清除隱患。2007年7月,維搶修分公司西氣東輸引壓管改造工程作業機組被評為先進班組,受到集團公司的表彰。