自2000年裝置擴(kuò)能改造以來,受到回收能力的限制,有相當(dāng)一部分可回收的異戊烷、丁烯一等組分無法回收,排放到火炬燒掉,既造成了原料浪費(fèi),成本上升,又增加了排放污染了環(huán)境。
針對這些突出的問題,由車間牽頭整合公司有效資源,對回收系統(tǒng)進(jìn)行了較大規(guī)模的技術(shù)改造。除了新上一套冰機(jī),增加兩臺乙二醇泵外。還對相關(guān)管線進(jìn)行了擴(kuò)大,使回收能力在原有的基礎(chǔ)上翻了兩番。大大優(yōu)化了裝置的運(yùn)行能力。
另外,車間利用本次大修還對回收系統(tǒng)內(nèi)各個過濾器進(jìn)行了清理,更換了濾芯。針對五臺管殼式換熱器,不僅對管程進(jìn)行清洗,還把管芯抽出,對殼程進(jìn)行了除垢。力爭使設(shè)備達(dá)到最佳換熱效果。
本次回收系統(tǒng)的檢修與技改由機(jī)修車間和中原石化改制單位中原工程公司共同承擔(dān)。由于是交叉作業(yè),點(diǎn)多面廣。對安全與質(zhì)量提出了很高的要求,針對這些要求,車間工藝人員嚴(yán)把安全關(guān),對施工全過程進(jìn)行監(jiān)護(hù),同時配合施工做好后勤保障。技術(shù)人員對工程質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收,達(dá)標(biāo)一項(xiàng)驗(yàn)收一項(xiàng),同時將質(zhì)量責(zé)任落實(shí)道人。